廣州石化:多重維護(hù)策略大幅提升程控閥運(yùn)行周期
中國石化新聞網(wǎng)訊 廣州石化儀控中心通過技術(shù)攻關(guān)、預(yù)防性維修、聯(lián)合巡檢等多重維護(hù)策略,使S Zorb裝置程控閥運(yùn)行周期從2015年之前的3個月提升至如今的9個月,為裝置的長周期安全平穩(wěn)運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。
S Zorb(催化汽油吸附脫硫)裝置是廣州石化生產(chǎn)高標(biāo)號汽油的關(guān)鍵裝置,而且屬于單系列運(yùn)行裝置。但該裝置自2010年1月投產(chǎn)以來,由于控制裝置閉鎖料斗進(jìn)/出料的程控閥故障高原因,導(dǎo)致程控閥每3個月就要下線檢修一次,影響裝置安全平穩(wěn)長周期運(yùn)行。
為解決程控閥故障頻發(fā)的問題,儀控中心定期統(tǒng)計故障總頻次,成立專家組對故障統(tǒng)計情況進(jìn)行總結(jié)分析,最終找到故障高發(fā)的原因為程控閥材質(zhì)結(jié)構(gòu)與工藝介質(zhì)不匹配。
S Zorb裝置閉鎖料斗的工藝介質(zhì)是含有吸附劑粉料的循環(huán)氣體,具有腐蝕性強(qiáng)和灰塵大的特點。由于原程控閥設(shè)計上沒有考慮采用耐腐蝕性結(jié)構(gòu)的材質(zhì),難以適應(yīng)高腐蝕、高粘稠、多灰塵的工藝介質(zhì),導(dǎo)致閥門及閥體內(nèi)部、碟簧、閥座等附件因介質(zhì)腐蝕造成磨損引起內(nèi)漏。此外,控制程控閥的回訊開關(guān)也由于觸動點積塵容易產(chǎn)生故障。
儀控中心成立技術(shù)攻關(guān)小組人員進(jìn)行攻關(guān),通過不斷探索和實踐,他們首先對程控閥閥座密封結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),即在原結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上增加一道成型石墨密封圈,防止工藝介質(zhì)從閥座與閥體之間的間隙通過而沖蝕、損壞閥門和其它附件。改進(jìn)后的程控閥耐腐蝕性能大幅提升。
攻關(guān)小組人員針對程控閥電磁閥、回訊開關(guān)等電子元件設(shè)計上存在的缺陷,一方面對電磁閥的氣路進(jìn)行改造優(yōu)化,利用繼動放大器和低功耗電磁閥組合對原電磁閥進(jìn)行替換,減少因電磁閥膜片故障對閉鎖料斗正常運(yùn)行造成的影響;另一方面根據(jù)回訊開關(guān)工作原理,自制了一種可對回訊開關(guān)進(jìn)行“自動清潔”的電子設(shè)備安裝在程控閥上,自動清理回訊開關(guān)觸點上的灰塵和雜質(zhì),收到了明顯的效果。
設(shè)備長周期運(yùn)行永無止境,為進(jìn)一步延長程控閥的運(yùn)行周期,儀控中心組織技術(shù)人員制定了“程控閥故障查找”、“程控閥故障快速處理”等操作維護(hù)指引,成立了由中心技術(shù)人員和維修保運(yùn)單位人員組成的聯(lián)合巡檢小組,對程控閥運(yùn)行進(jìn)行全時程巡檢和監(jiān)護(hù),及時發(fā)現(xiàn)和處理程控閥動作不順暢、氣缸卡澀等問題。
儀控中心技術(shù)人員還利用DCS系統(tǒng),定期查看每個程控閥的開、關(guān)動作時間的變化趨勢,通過其動作時間來判斷程控閥工作狀況,并據(jù)此開展有針對性的預(yù)防性維護(hù)。今年3月,技術(shù)人員通過觀察發(fā)現(xiàn)有一臺程控閥動作時間異常,進(jìn)一步分析判斷該程控閥傳動軸缺少潤滑,立即安排人員進(jìn)行預(yù)防性維護(hù),及時消除了隱患。今年以來,他們根據(jù)巡檢和故障記錄情況提前對程控閥進(jìn)行氣源、氣缸、填料的檢修,更換保險和繼電器等預(yù)防性維護(hù)措施,大幅降低了程控閥的故障率,提高了程控閥運(yùn)行的可靠性。(黃敏清 張章林 陳如靜)